集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移固井技术的调研 西江24-3-A14井和渤海油田完成了6口大位移井固井技术核心是平衡压力固井兼顾高效顶替。大量使用冲洗液和隔离液,在冲洗液中加放亲水性表面活性剂。在固井方式选择上尽量使用单级封固,如果存在长封固段能满足单级双封的不使用双级箍固井。这样避免了分级箍打不开关不上问题。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 在提高水泥浆顶替效率上采用以下工艺: 使用双弓扶正器变单弓扶正器的面接触为点接触。双弓扶正器的启动力小,复位力大,可以保证75%以上的居中度。 在主要油层段使用滚轮螺旋扶正器,通过改变水泥浆的流畅冲刷井壁,提高第一第二界面的固井质量。这方面在SPE石油文献中已有报道。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 调整排量,实现高低双速紊塞流顶替钻井液。在顶替开始使用紊流,在后置液达到油层段控制返速,适当兼顾泵压,在油层段以下到碰压,使用塞流顶替,增加水泥浆的顶替时间。 使用选择性漂浮顶替固井技术。在套管内顶替一定量的比环空钻井液密度低的液体,利用浮力作用提高套管的居中度,同时减少了声幅遇阻。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 港深69X1井下套管采用的摩阻系数选择 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井管柱配套完井工具的初步研究 滚轮扶正器 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井管柱配套完井工具的初步研究 漂浮接箍 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井管柱配套完井工具的初步研究 盲板浮鞋 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 位移在4000m,垂深2500m下套管 摩阻力分析可行性初步论证 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 位移在4000m,垂深2500m下套管 摩阻力分析可行性初步论证 Ф339.7技术套管大钩载荷最后还有879KN,上提大钩载荷1665KN,完全可以将339.7技术套管下到2000m; Ф244.5技术套管大钩载荷最后还有873KN,上提大钩载荷1416KN,完全可以将Ф244.5技术套管下到4430m。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 位移在4000m,垂深2500m下套管 摩阻力分析可行性初步论证 通过采用降摩阻措施Ф139.7油层套管下入的大钩载荷有337.8KN,上提大钩载荷有1270 KN,可以将139.7mm油层套管下到5024m; 对于垂深2500m,位移4000m,井斜角达到71.9°, 下套管要采用滚轮扶正器+部分掏空套管降摩阻的工艺技术。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 三、大位移减磨减扭技术的调研 连接在钻杆接头之间,作为钻柱的一部分,附加扭矩减少高达25%,其缺陷在于:心轴不是整体件,容易断裂,出现井下事故,而且一旦落井,很难打捞。 套管保护及减扭工具:钻杆轴承短节 图2 硬质带接头 能减少套管磨损,但扭矩降低不明显,当把油水比改变到80/20或90/10,套管磨损明显降低,扭矩降低很少,即使添加润滑剂附加扭矩仍然很大。 套管保护及减扭工具:硬质带接头 该护箍在1990年左右是市场上最有效的工具,它可使扭矩降低30%,并能很好的保护套管,但存在费时、工具容易落井的问题。 套管保护及减扭工具:不旋转套管保护器 当工具刚入井时,降低扭矩的能力最好。因为扭矩的降低是由于紧靠造斜段底部的岩屑床被搅动,当岩屑床清除后,扭矩保持常数。 套管保护及减扭工具:低扭矩钻杆 其心轴是一整体,外部滑套通过轴承与心轴相连,该工具在北海的Miller项目的几口大位移井降扭矩29%,最高达40%,而且大大减轻了套管的磨损,该工具已成为国外大位移井钻井过程中必不可少的工具。 套管保护及减扭工具:DSTR钻杆降扭短节 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 国内在保护套管和降低附加扭矩方面只是在工艺上采取一些相应的措施,如用润滑性能好的泥浆体系,保证井眼清洁,提高井眼的光滑程度等,但不能从根本上解决问题。北京石油勘探开发研究院研制了钻杆减扭接头,其结构类似于滑套式扶正器,但未完全应用到现场。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 总体思路及方案 结合调研的国内外套管保护和减扭的技术现状,最后确定方案为:1、以减少钻杆与套管的旋转接触为主;2、在套管内使用工程硬塑材料,以最大限度地减少起下钻对套管的磨损;3、对于裸眼井段,使用可靠性较好的金属材料。 * 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果汇报 重点技术开发项目 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 课题名称: 2 0 0 1 年 10 月 16 日 大位移钻采工艺技术研究与应用 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 参 加 会 议 单 位: 项目长(课题长): 领 队 姓 名: 参 加 会 议 人 数: 大港油田集团钻采院 路继臣 4人 李洪俊 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 组织结构 姓名 ?路继臣 性别 男 出生年月 ?1957年4月 行政职务 处长 职务级别 正处 职称 ?教授级高工 文化程度 ?硕士 最高学位 硕士 专业 钻井工程 工作单位 大港油田集团科技开发部 单位所 在地址 大港油田三号院 单位所属部门 大港油田集团公司 邮政编码 ? 单位电线住宅电话 传真 手机号 ? 电子信箱: 课题长 课题组成员 姓名 单位 职称 联系电话 EMAIL 徐学军 钻采院 高工 022李洪俊 钻采院 高工 022 董德仁 钻采院 工程师 022齐月魁 胡国清 钻采院 钻采院 工程师 工程师 022 022 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 组织结构 姓名 ?路继臣 性别 男 出生年月 ?1957年4月 行政职务 处长 职务级别 正处 职称 ?教授级高工 文化程度 ?硕士 最高学位 硕士 专业 钻井工程 工作单位 大港油田集团科技开发部 单位所 在地址 大港油田三号院 单位所属部门 大港油田集团公司 邮政编码 ? 单位电话 住宅电话 传真 手机号 ? 电子信箱: 课题长 课题组成员 姓名 单位 职称 联系电话 EMAIL 徐学军 钻采院 高工 022李洪俊 钻采院 高工 022 董德仁 钻采院 工程师 022齐月魁 胡国清 钻采院 钻采院 工程师 工程师 022 022 高工 测井公司 柴细元 高工 钻井公司 熊腊生 工程师 科技开发部 蔺玉水 高工 定向井公司 运志森高工 钻采院 尹肇学工程师 钻采院 张文华工程师 钻采院 王文刚工程师 钻采院 于永新 EMAIL 电话 职称 单位 姓名 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 经费使用情况 单位:万元 2001年 2002年 2003年 设备购置及加工费 15 20 30 能源材料费 试验外协费 10 10 10 资料费 15 5 租赁费 差旅费 10 5 5 评审费 5 5 管理费 5 5 10 研究人员费 20 15 20 其它费 5 5 5 合计 80 80 85 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 汇 报 内 容 一、大位移井井眼轨迹设计研究 二、大位移井完井技术研究 三、大位移井减磨减扭技术 四、大位移井钻井液研究 五、大位移射孔完井产能规律与射孔优化设计 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 一、大位移井眼轨迹设计与研究 技术关键完成情况 1、针对大位移井的钻井技术开展了西江24-3-A14井、港深69x1井的降摩阻/扭矩技术调研; 2、对垂深2500m、位移4000m大位移井井眼轨道进行了优化设计。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 二、大位移完井技术研究 技术关键完成情况 1、针对大位移井的固井技术开展了西江24-3-A14井、渤海油田大位移井固井技术调研; 2、通过调研对大位移井下套管降摩阻进行了滚轮扶正器的总体方案设计; 3、对漂浮短节和配套的盲板浮箍进行了室内设计; 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 技术关键完成情况 1、完成了国内外相关技术的调研; 2、确定了套管保护器及减扭接头的总体方案; 3、进行了总体方案设计,对于套管保护器:着重解决选材、与钻杆固定问题;对于减扭接头:主要考虑芯轴的强度,轴向力及径向力的承受,工具的安全及寿命等; 三、大位移减磨减扭技术研究 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 四、大位移钻井液技术研究 技术关键完成情况 1、通过对国内外大位移井的调研初步确定了大位移钻井液体系-----仿油基类聚合醇钻井液。 2、多元醇成膜防塌剂、硅型封固剂和聚合醇防塌剂是组成仿油基钻井液的主要添加剂,室内进行了初步的实验。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 计划进度及阶段考核指标完成情况 一、大位移井眼轨迹设计与研究 按计划完成了大位移技术的调研,并初步地模拟设计位移4000m大位移井身剖面。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 计划进度及阶段考核指标完成情况 二、大位移完井技术研究 1、按计划完成了大位移完井技术的调研,并初步地模拟设计位移4000m大位移完井可行性论证; 2、初步确定了下套管减摩阻的配套工具; 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 计划进度及阶段考核指标完成情况 1、完成国内外相关技术调研; 2、根据调研情况,优化了总体方案; 3、米博体育完成了理论计算、方案设计; 4、正在进行实施的工艺方案及工具使用手册的编写。 三、大位移减磨减扭技术研究 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 计划进度及阶段考核指标完成情况 四、大位移钻井液技术研究 按计划完成了大位移技术的调研,并初步对聚合醇钻井液进行了室内实验。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 一、大位移井眼轨迹设计与研究 1、主要对国内大位移钻井技术进行了调研,并进行了垂深2500m、位移4000m大位移井井眼轨道的初步优化设计。 2、从调研情况来看,制约大位移钻井的主要因素是钻柱在井眼中的摩阻/扭矩,因此,大位移井钻井的关键技术是如何降低井眼的摩阻/扭矩,从而使井眼能够安全钻进。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 大位移井眼轨迹设计与研究 3、降摩阻/扭矩技术较多,应制订适合垂深2500m、位移4000m大位移井的降摩阻/扭矩措施,既要有效,又要容易操作,否则达不到降摩阻/扭矩的目的。 4、施工时要加强摩阻/扭矩的监测,为判断钻进中钻井液的润滑性、井眼清洁状况、井眼内是否有岩屑床提供依据。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 二、大位移完井技术研究 1、采用国内和国外的软件计算下套管摩阻力差异较大,主要是采用的摩阻系数不同。借鉴南海油田完成的西24-3-14井的大位移的经验,采用摩阻系数要采用实测的数据,必须用软件校核; 2、纺锤滚轮扶正器可以大大降低下套管摩阻系数,减少套管的屈曲变形; 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 大位移完井技术研究 3、通过软件模拟大钩载荷出现零载荷或负载荷这种情况时尽量采用滚轮扶正器+部分套管掏空下套管方式; 4、滚轮扶正器、漂浮短节的设计指标满足现场施工要求,可以作为国外产品的替代工具。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 1、完成了大位移井钻井扭矩及套管保护技术的调研; 2、进行了工具总体方案的优化。 三、大位移减磨减扭技术研究 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果及专利申报情况 四、大位移钻井液技术研究 1、对仿油基钻井液进行了较详细的调研,并初步选择了聚合醇钻井液为主要研究方向。 2 对部分单剂的优选进行了实验评价工作。 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 一、大位移井眼轨迹设计与研究 西江24-3-A14井扭矩控制技术调研 井身剖面及结构 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 西江24-3-A14井降摩阻/扭矩的措施 采用低毒油基钻井液: 使用了塑料小球的润滑剂: 使用非旋转钻杆保护器(NRDPP) 采用大排量循环洗井 实施短起下钻作业,帮助清洗井眼,破坏岩屑床的同时,充分修整井壁,使井眼光滑、规则,减少局部狗腿度。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 采用旋转导向钻井,精确控制井眼轨迹 在造斜井段严格控制井眼的造斜率,造斜率不得大于3.5?/30m。 采用了软扭矩控制系统。 使用了大刚度井眼控制钻具组合,防止井眼出现大的狗腿度。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 导向钻井系统的使用 Φ311.1mm井眼:Φ311mmPDC钻头+Φ241mm导向马达(0.8°弯角)+Φ241mm可调稳定器+Φ228.6mmLWD+Φ228.6mmMWD+Φ241mm非磁钻铤2根+Φ203.2mm螺旋钻铤1根+Φ203.2mm震击器+Φ203.2mm螺旋钻铤1根+Φ140mm螺旋加重钻杆12根+Φ140mm钻杆30根+Φ165mm震击器+Φ140mm钻杆 Φ216井眼:Φ216mmPDC钻头+Φ165mm导向马达(0.8°弯角)+Φ172mm可调稳定器+Φ172mmLWD+Φ172mmMWD+Φ172mmLWD +Φ165mm非磁钻铤1根+Φ127mm加重钻杆3根+Φ165mm震击器+Φ127mm加重钻杆12根+Φ127mm钻杆30根+Φ165mm震击器+Φ127mm钻杆258根+Φ140mm钻杆 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 港深69x1井扭矩控制技术调研 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 垂深2500m、位移4000m大位移井 井眼轨道初步优化设计 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 二、大位移完井技术研究的调研 西江24-A-A14井的技术套管的完井管柱结构采用了裸眼段加滚轮扶正器和漂浮短节的工艺技术。成功地将?244.5套管下到6098m。漂浮短节和滚轮扶正器采用了DAVSI 的配套工具。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井技术研究的调研 油层套管完井采用尾管完井,完井管柱采用了在裸眼段加滚轮扶正器和部分掏空技术,由于在?215.9 mm的井眼内下入?177.8mm套管,环空间隙小,套管的刚度大,没有下到9238m。尾管完井的悬挂器采用BAKER公司的产品,送入管柱由?139.7钻杆和加重钻杆组成。 阶段成果汇报具体内容 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井技术研究的调研 阶段成果汇报具体内容 尾管完井管柱 集 团 公 司 科 技 部 “十五”重点技术开发项目2001年度检查 2 0 0 1年10月16日 (阶段成果汇报具体内容) 大位移完井技术的调研 阶段成果汇报具体内容 漂浮完井管柱 *
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